軸封對于搪玻璃反應釜而言是非常重要的組成配置,一旦出現問題就會嚴重影響設備的正常使用,所以這可以通過改進軸封,來延長設備的使用壽命。那么如何改進軸封呢?
1.軸封失效原因
軸封結構設計不合理填料箱與軸之間的間隙太大(25mm),導致填料寬度過大,影響填料性能的正常發(fā)揮;搪玻璃反應釜與軸之間無緊定結構,磨碎的填料很容易落入釜內;釜內沒有定位軸承,軸偏擺量較大,加快了填料磨損。
2.解決方法
利用原填料箱,在填料箱內孔加一個耐腐蝕的軸套(厚度為15mm的復合材料),使填料寬度減小到lOmm;填料采用高碳纖維編織材料,以提高其耐磨、耐熱和耐腐蝕性;再加一個T形復合材料的定位軸瓦,既能防止負旅時填料落入釜內,能控制軸的偏擺量新增的軸瓦和軸套均為高分子聚乙烯復合材料。
3.效果
新結構使用后效果良好,不僅減少了填料消耗,保證了產品質量,而且提高了釜的利用率估計一年能為公司節(jié)省資金15萬元。
在改進搪玻璃反應釜的軸封時,可參考上述幾種方法,但是并不是每種設備都符合使用要求,我問一定要明確自己的設備需求,從而進行改進方法的選擇。